OMICRON Magazine

Magazine | Numéro 1 2022 Figure 3 : Courbes de tension dans le poste d’Altenfeld ; tentative de mise sous tension du transformateur 411 et événements suivants. qu’une exécution pratique de l’essai offre des avantages significatifs par rapport à la simulation pure et est donc nécessaire. Ensuite, après l’enclenchement du transformateur 380/110 kV non chargé, une autre anomalie a été révélée : en raison de la forte chute de tension après la fermeture du disjoncteur du transformateur, le système d’excitation de la centrale à accumulation par pompage de Goldisthal est passé en mode Maintien d’alimentation en cas d’incident (défaillance, panne). Cela signifie qu’en cas de défaillance du réseau, la tension est soutenue par le générateur. Alors que les valeurs cibles du système d’excitation sont restées à la tension nominale de 18 kV du générateur, la tension à la borne du générateur a chuté de manière significative en raison de l’engagement de l’inductance du transformateur. Le système d’excitation a fourni une puissance réactive au réseau îloté inactif pour soutenir la tension. Environ 6 secondes après l’enclenchement du transformateur, un changement du mode de fonctionnement du système d’excitation peut être détecté à partir des courbes de la Figure 3. Par conséquent, la tension a encore augmenté, ce qui a entraîné plus de 420 kV sur les nœuds du réseau d’essai et finalement le déclenchement de protection de la ligne 380 kV Pulgar–Vieselbach. La dernière étape a consisté à synchroniser le réseau îloté, désormais chargé, avec le réseau électrique européen intégré. Pour ce faire, la valeur cible de vitesse et de fréquence pour le contrôleur de turbine de la centrale à accumulation par pompage a été ajustée à 50,06 Hz. Ainsi, le réseau de démarrage a fonctionné de manière asynchrone par rapport au réseau électrique européen et l’équipement de synchronisation dans le poste de Vieselbach a pu être activé. Une fois la synchronisation réussie, le type de commande du contrôleur de turbine de la centrale à accumulation par pompage a été commuté de la vitesse à la puissance. Résumé et perspectives La restauration du réseau à l’aide d’un réseau de démarrage a été testée avec succès sur le territoire de 50Hertz. Une zone préparée du réseau, composée de plusieurs lignes et postes, a été augmentée jusqu’à la tension nominale en quelques minutes. En cas d’urgence, cela permet de gagner beaucoup de temps par rapport aux stratégies de restauration du réseau qui utilisent le raccordement et le chargement séquentiels. Il est également prévu de réaliser d’autres essais comparables sur le terrain en utilisant la centrale à accumulation par pompage de Markersbach. L’objectif de ces essais est d’alimenter en tension des parties étendues du réseau afin de sécuriser la structure électrique des centrales sur site. La connexion de plusieurs réseaux de démarrage établis indépendamment les uns des autres sur des sites sélectionnés du réseau fait partie de ce concept. La restauration du réseau à l’aide de générateurs produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables jouera un rôle clé dans l’évolution du secteur de la production suite à la transition énergétique. 100 58 108 208 258 158 150 200 300 250 350 400 450 11:00:30 11:00:40 11:00:50 11:01:00 11:01:10 11:01:20 11:01:30 Mise sous tension du transformateur 411 Déclenchement de la ligne 589 VPhPh (kV) VPhG (kV) Changement du mode de fonctionnement du système d'excitation PhA-G PhB-G PhC-G 33

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